首鋼長鋼煉鋼廠通過對降低氧槍損耗攻關,氧槍平均損耗由去年下半年的51.2支降低至今年1至4月份的34支,其中3月份僅為27支,創(chuàng)歷史最好水平,1至4月份,共計節(jié)約成本172000元。 ??????? 對氧氣轉爐煉鋼來說,氧槍是重要設備之一。通過氧槍將高壓氧氣轉化為超高速氧射流,創(chuàng)造煉鋼所需的動力學和熱力學條件,從而達到所需冶煉效果。 ????? ?氧槍的工作環(huán)境極其惡劣,在轉爐內一千多度高溫熱流的反復作用下極易損壞。尤其去年下半年,因鐵水條件波動大,出現了轉爐吹煉操作不平穩(wěn),化渣困難,吹煉過程氧槍波動大,燒、粘槍多,噴濺次數增加等一系列嚴重影響提產、降本的問題。而表現最突出是粘槍和燒槍,月均氧槍消耗高達51.2支。抓住這個要害,煉鋼廠于去年12月份成立了降低氧槍損耗專項攻關組,并制定了科學合理的攻關方案,對外加強與廠家及設備檢修部協(xié)調溝通,不斷對氧槍噴頭參數進行調整、試驗、總結的同時,逐步提高氧槍產品質量和制作質量。對內加強基礎管理,一是嚴格標準化操作,逐步提高關鍵崗位人員操作水平,合理控制裝入量,提高裝準率,使用冷卻劑時,多批少量加入,保證過程吹煉平穩(wěn),化好渣,避免因粘槍而燒槍;合理控制槍位,對開吹槍位和終點槍位作出明確規(guī)定;在補吹或二次下槍時,遇上爐內渣子發(fā)泡,保證在槍頭與鋼渣液面接觸前開氣,刮槍后,銅頭部位有槍套,開氣槍位保證大于3米,避免燒掉噴頭,造成事故。二是科學控制爐型,班班測量爐底值,大于或等于±200毫米時及時處理。三是實行氧槍確認制度,即新氧槍更換后,當班煉鋼工必須對更換好的新槍焊縫打磨是否光滑,噴頭是否變形,槍身是否彎曲,以及鋼絲繩拉力,進退到位信號等進行確認,發(fā)現問題及時處理;新槍使用前必須再次確認。四是加大獎懲力度,以正激勵為主,將爐底值及粘、燒槍列入考核范圍,調動職工降低氧槍損耗、提高氧槍壽命的積極性。
|