首鋼長鋼煉鋼廠在冶煉操作中,不斷創(chuàng)新工藝思路,改進操作方法,根據(jù)鐵水條件,在不增加渣料的情況下,由原來依靠冷固球團化渣改為以冷固球團降溫、化渣相結合的操作方法,有效降低了成本,穩(wěn)定了工藝操作。 ?
冷固球團的主要原料是煉鋼生產(chǎn)中的副產(chǎn)品——轉爐除塵污泥和氧化鐵皮,并搭配一定比例的粘合劑。由于冷固球團中含有大量的氧化鐵,在煉鋼過程中,當爐渣返干時將冷固球團加入爐內能快速提高渣中氧化鐵含量,能使爐渣快速熔化,有效降低冶煉過程鋼鐵料消耗及渣料(石灰、白云石)消耗。 ?
首鋼長鋼煉鋼廠冶煉一車間針對生產(chǎn)實際情況,創(chuàng)新降本思路,大膽嘗試,首先由原來依靠冷固球團化渣改為以冷固球團降溫、化渣相結合的操作方法,大幅提高了冷固球團的用量,冷固球團的用量由3---8 Kg/t提高到20 Kg/t以上。其次,結合過程槍位控制、加入時間、批量大小、過程溫度變化等因素,科學使用冷固球團,嚴格控制裝入制度,根據(jù)鐵水硅含量、溫度及時調整鐵水廢鋼比;再次,在加入時間上結合轉爐爐內成渣時間,在爐內初期渣形成后即少量多批加入冷固球團,保證爐內均勻升溫,渣中氧化鐵含量控制在適當范圍內,避免了爐渣嚴重返干及槍位的大幅波動,提高了操作的穩(wěn)定性。與此同時,在冶煉前期加入了含有部分氧化鈣的冷固球團,有效提高了渣中CaO含量,減少了石灰的使用量;提前了冷固球團加入時間,有效保證了在較短冶煉周期內冷固球團的使用量,降低了鋼鐵料消耗;改變加料方式后,避免了中期返干后出現(xiàn)燒槍、沖刷爐帽等現(xiàn)象,穩(wěn)定了生產(chǎn)節(jié)奏,過程化渣好,槍位控制較低,碳氧反應速度快,氧氣利用率高,有效縮短了冶煉周期。
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