SWRCH22A屬于表面硬化型冷鐓鋼,通過冷鐓成型工藝制造一些常用的標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件等產(chǎn)品。通常用冷拔來代替冷切削機(jī)加工,該優(yōu)點(diǎn)不僅大大降低了各類金屬的消耗,還在工時(shí)上節(jié)省了大量的時(shí)間,生產(chǎn)效率高,冷拔后的產(chǎn)品尺寸精度較高,表面質(zhì)量較好而被廣泛應(yīng)用。首鋼長治鋼鐵有限公司新產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)今年試制開發(fā)SWRCH22A冷鐓鋼線材,初始遇到不少困難,有冶煉過程中出現(xiàn)水口結(jié)瘤、連澆爐數(shù)低及頂鍛開裂、軋制成型后盤卷線材表面結(jié)疤等問題。經(jīng)過多次對冶煉及軋制生產(chǎn)工藝反復(fù)研究與實(shí)踐,最終達(dá)到滿足產(chǎn)品綜合性能優(yōu)良的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。 在開發(fā)過程中,團(tuán)隊(duì)工程技術(shù)人員以SWRCH22A冷鐓鋼盤卷線材為研究對象,系統(tǒng)研究了連鑄穩(wěn)定生產(chǎn)條件下的冶煉工藝過程控制要點(diǎn)及控軋控冷工藝對冷鐓鋼綜合機(jī)械性能的影響。主要研究結(jié)果有:(1)轉(zhuǎn)爐出鋼過程進(jìn)行深脫氧,去除鋼中超出C-O平衡的過剩氧量,完成鋼水脫氧同時(shí)一次性使鋼中AI元素達(dá)到控制目標(biāo)。控制終點(diǎn)碳≥0.08%,鋁鐵加入量為4.5kg/t時(shí),可滿足鋼水AI含量0.03-0.05%,鋼中游離氧<5ppm。(2)精煉渣CaO/Al2O3控制在2.0,爐渣R>6時(shí),爐渣熔點(diǎn)處于1400-1500℃,曼內(nèi)斯曼指數(shù)處于0.27-0.35,平均0.31。爐渣發(fā)泡、脫硫動(dòng)力學(xué)條件較好,LF平均脫硫率51%。(3)LF工序補(bǔ)加鋁粒0.6kg/t即可精準(zhǔn)脫除爐渣中氧而不影響鋼中AI成分。(4)連鑄工序?qū)︿摪谶M(jìn)行氬封,中包蓋進(jìn)行密封,同時(shí)結(jié)晶器浸入式水口也進(jìn)行密封,連鑄過程二次氧化得到有效控制。(5)認(rèn)真檢查鋼坯表面質(zhì)量,合理制定冷鐓鋼線材軋制規(guī)程,仔細(xì)檢查軋輥、輥道等設(shè)備表面的良好狀態(tài),對防止疤坑及折疊缺陷出現(xiàn),生產(chǎn)高質(zhì)量冷鐓鋼意義重大。(6)開軋溫度990±10℃,控制冷卻進(jìn)精軋前后溫度900±10℃,880±10℃,保溫罩隔四開一,風(fēng)機(jī)關(guān)閉的情況下,盤卷線材晶粒度為11級,組織為鐵素體和珠光體,無混晶和魏氏組織??估瓘?qiáng)度460MPa-500MPa,斷面收縮率64%-72%之間,延伸率37%-41%。冷鐓1/2、1/3檢驗(yàn)合格。 基于以上研究,通過轉(zhuǎn)爐深脫氧、調(diào)整精煉渣系及微脫氧、連鑄全保護(hù)澆注、軋制過程工藝控制等優(yōu)化措施,有效解決了連鑄水口結(jié)瘤問題,連澆爐數(shù)穩(wěn)步提升;產(chǎn)品表面結(jié)疤缺陷消除,產(chǎn)品金相組織、機(jī)械及頂鍛性能優(yōu)良,有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。形成一套低硅含鋁冷鐓鋼冶煉及軋制一體化專有技術(shù)。目前已累計(jì)生產(chǎn)出1200余噸SWRCH22A冷鐓鋼線材投放河北永年市場,根據(jù)不同用戶的生產(chǎn)裝備、工藝差異對產(chǎn)品質(zhì)量的不同要求,重點(diǎn)關(guān)注拉拔、冷鐓和擠尾等工序的試用情況,做到了差異化生產(chǎn)并得到用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可。隨著冷鐓系列品種鋼生產(chǎn)比例逐漸提高,將進(jìn)一步支撐首鋼長鋼公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
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